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拐出“加速度” 掘出“真效益”——淮河能源控股集团潘三矿直径4.5m盾构机成功完成整机180°拐弯施工(李枫)

 

“我们这次成功完成盾构机180°拐弯施工,实现了‘掘、支、运’一体化连续作业,不仅为我们高效掘进积累了宝贵经验,而且为后续优化巷道设计、采掘接替提供了有力指导。”淮河能源控股集团潘三矿采掘口相关负责人表示。

日前,潘三矿在2212(1)轨顺及切眼瓦斯综合治理巷盾构机作业线,历时3个月顺利完成直径4.5m盾构机整体180°拐弯施工,成为集团公司直径4.5m盾构机大角度拐弯施工首例。

缩短工期提效率

“目前,我们在施工的2212(1)瓦斯综合治理巷,是保障矿井正常采掘接续的重点工程,早一天完工,就能为2212(1)工作面瓦斯治理留足时间。”一通三防技术主管李军舰说。

据了解,2212(1)轨顺、切眼及运顺瓦斯综合治理巷总工程量4260m,于去年11月份开始施工,现已完成轨顺2000m进尺,这也是潘三矿自主施工的第二条盾构机作业线。

“继首条直径4.5m盾构机成功实现拐弯半径120m、拐弯调向41°施工后,我们在此基础上,突破性开展180°拐弯施工,目的就是缩短工期、加快施工进度。”开拓二区区长韩志远介绍。

为解决盾构机拆卸、倒运、安装带来的工作量大、工期长等问题,今年5月份,潘三矿经综合考虑机械设备等各因素影响,采取盾构机180°转向连续施工方式,设计拐弯半径105m、曲线段总长度336m,创新将2212(1)轨顺、切眼及运顺瓦斯综合治理巷三大工程段进行一体化贯通施工,同时生产技术部门坚持每天分析盾构机的施工数据,及时调整巷道层位,积极构建“精准导航+动态调控”立体化施工体系,确保巷道施工方向准确性

“现盾构机已顺利进入2212(1)运顺瓦斯综合治理巷,在拐弯期间,整个工期从5个月缩短至3个月,工期压缩40%,大大提高了工作效率。”韩志远说。

优化工艺降成本

“盾构机组件体积大、重量沉,在组装和拆卸过程中属于大型构件吊装,且需严格按照顺序拼装,稍有不慎就可能影响后续施工,风险隐患也会随之增加。”开拓二区技术员蒋志强表示。

据介绍,盾构机有120余块大件设备,小型零部件更是多达数百件,且拆、安流程繁琐、工艺复杂、工作量巨大。“我们采取一次性连续施工,将盾构机的‘两拆两安’变‘一拆一安’,省去了1次拆安过程,不仅减少了工作总量,而且降低了安全风险,减轻了职工劳动强度。”蒋志强说。此外,潘三矿自主设计盾构机配套移动储料平台,通过打造机械化闭环物流体系,有效避免传统人工搬运方式,劳动强度降低60%。

同样,在节约成本方面,盾构机180°转向连续施工,也掘出了“真效益”。以盾构机检修成本为例,因拆除后需返厂对刀盘系统、主驱动系统、液压部件等装置进行更换和检修,仅仅这一项费用就为矿井节约900余万元。

不仅如此,按照“两拆两安”施工方式,在开展2212(1)运顺瓦斯综合治理巷施工之前,必须先施工盾构机组装硐室,“正常来说,按照一支60人队伍施工5个月来算,巷道施工成本、人工成本,再加上厂家现场服务指导费用,成本可降650万。”蒋志强说。

破解难题保安全

“在拐弯施工期间,我们先后过了DF2212断层和DF588断层,由于岩层松散、易塌方,顶帮岩性较差,极易造成盾构机进度缓慢、卡机、撑靴支撑反力不足等问题,给我们正常掘进带来了很大困难。”韩志远说。

针对盾构机在掘进时面临破碎带、淋水区等地质异常带支护难题,潘三矿积极构建“地质预判动态调整支护-全断面封闭”三位一体防控体系,通过动态调整支护方式、运用6.3m锚索超前支护、采用高分子化学材料注浆加固,以及对揭露巷道使用矿用喷涂堵漏风材料进行喷浆作业,切实从技术手段确保了顶板支护可靠。同时,每班安排生产技术科人员现场跟班,全面强化施工全过程质量管控,有效杜绝安全隐患。

“在顶板支护上,我们还采用掘锚护同步技术,通过实现掘进与锚护同步作业,改变传统交替作业模式,大幅减少工序切换时间,提高工作效率。”韩志远说。据了解,此技术实现了“同步掘进、同步支护”,让掘进速度提高约50%以上。

此外,潘三矿针对巷道因底鼓变形、坡度变化导致皮带跑偏问题,联合皮带机生产厂家开展专项攻关,通过分析跑偏机理,研发可调节式防跑偏装置,经过多次调整,实现皮带偏移量控制在50mm以内,设备异常停机率降低80%,保障了长距离连续运输系统的稳定运行。(文:李枫 审核:刘新田)

 

 

 

 

 

 

 

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