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淮河能源集团顾桥矿:以创新创效破解“千米困局”(刘喜)

 

惟创新者进,惟创新者强,惟创新者胜。近年来,淮南矿区采场不断延深,“四高一大”特点更加突出,面对“千米困局”,淮河能源集团顾桥矿坚持问题导向,通过推进智能化建设、加快生产方式转变,推动全员创新创效,在破解安全生产难题上不断发力,为矿井高质量发展注入源源不断的动能。

从“人海战术”到“智慧开采”

走进顾桥矿安全生产调度指挥中心,巨大的电子屏幕上实时显示着井下各大系统的运行状态和监控画面。工作人员只需通过电脑操作,便可实现对井下生产系统的集中控制和监测。这是该矿稳步推进智能化建设的一个生动缩影。

该矿始终保持“两头、两面、一钻”的常态化运行格局,即两个智能化采煤工作面、两个智能化掘进工作面和一条智能化钻机作业线同步高效运转,形成了集约化生产的强大合力。“过去一个采煤班有二十多人,现在1126(3)工作面实现了智能化开采,只需要十几人,人员减少了,生产效率和安全性却大大提高了。”谈及智能化带来的变化,综采一队党支部书记王玉坤表示。

王玉坤提到的1126(3)综采工作面,日产原煤突破1.7万吨,展现了强劲的生产能力。2111(1)和1315(3)两个智能化掘进工作面也不甘示弱,月均进尺稳定在230米以上。在1216(3)运顺底板巷,智能化钻机作业线更是大显神威,月均钻进进尺高达2600米/台,为瓦斯治理赢得了宝贵时间。

智能化的触角已延伸至矿井的“神经末梢”。目前,该矿已有21个作业场所实现远程控制和无人值守,20部主运皮带、18台给煤机实现地面“一键启停”,减少36个固定岗位,实现了增安减人提效目标。

从“传统路径”到“优化重塑”

创新驱动发展,核心在于不断突破固有的生产模式。该矿以敢为人先的魄力,在优化生产组织上做文章,在提升系统效能上下功夫,推动生产方式发生深刻转变。

该矿大胆探索,成功建成了1313(3)宽工作面和1622(3)大采高工作面。这种优化设计,有效减少了工作面搬家倒面次数,提升了资源回收率和生产连续性,原煤全员工效达到1852吨/工,同比增幅达5.9%,在集团公司本土矿井中位居前列,矿井“六效”提升再上新台阶。

掘进效率的高低,直接关系到采煤工作面的有序接替。该矿大力提升掘进装备水平,新建了10条掘锚一体机作业线和2条硬岩综掘作业线。先进装备的投入使煤巷掘进工效达到19米/工,同比提高16%;岩巷掘进工效达到12米/工,同比提高13%。

随着南翼一部皮带机驱动的改造完成,该矿主运系统全部实现了永磁化。“永磁驱动具有效率高、能耗低、维护量小等显著优势,使系统运行更加稳定高效。”机电管理科科长郑江表示,北二11槽单轨吊打运系统也已完成切换,实现了与北二13槽的网络化运行,矿井的辅助运输效率大幅提升。

从“精英设计”到“全员创新”

创新的源泉在基层,只有激发全员的创新潜能,才能形成百花齐放的创新局面。为将创新从技术人员的“专利”拓展为全员参与的“盛宴”,该矿制定了《全员创新工作实施办法》,创造性地开展了“需求侧定制、供给侧评选”的创新管理模式,即生产一线提出需要解决的实际问题,矿上张榜公布,鼓励职工自由“组队攻关”或“揭榜挂帅”。这种“赛场相马”的机制,让能者脱颖而出,让“好点子”快速落地。

目前,第一批征集到的22项全员创新需求,已有11项被成功“揭榜”,第二批申报的课题更是达到40项之多。从《废旧金属网片气动压缩式打包机》,到《皮带顶升式托辊快速更换装置》,一个个“小革新”解决了现场安全生产中的“大难题”。“皮带顶升式托辊快速更换装置轻巧便携、操作简便,不仅工作效率高、安全有保证,还能降低职工劳动强度,希望这样‘接地气’的创新项目越多越好。”保运二队党支部书记帅银周表示。

交流碰撞火花,平台凝聚智慧。该矿积极为创新人才打造“技术沙龙”交流平台,各专业资深主管每季度开展一次座谈研讨,聚焦技术难题,共商解决方案。目前,已成功举办3期“创新论坛”,征集并发布了19个前沿课题。

“创新无止境。今后我们将继续高擎创新大旗,在智能化建设浪潮中破浪前行,在生产方式转变征程中锐意进取,在全员创新创效的土壤中精耕细作,全力谱写矿井内涵式高质量发展的新篇章。”该矿相关负责人表示。(刘喜)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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